随着时代的发展,我國(guó)经济飞速增長(cháng),炼油厂也随着需求建的越来越多(duō),炼油厂的工艺复杂难度较高,危险系数较大,在近几年里,我國(guó)的炼油厂大爆炸事故频出,不仅对经济造成很(hěn)大损失,也有(yǒu)许多(duō)人被事故波及,身體(tǐ)和财资都受到了很(hěn)大损伤。
1988年10月22日,上海高桥石化炼油厂,液化气爆燃事故,在这场事故中,此爆燃造成26人死亡,15人伤的惨重事件,也给了我國(guó)一个很(hěn)大的警醒。
2004年10月27日,大庆石化分(fēn)公司炼油厂硫磺回收車(chē)间发生爆炸事故,不幸造成了7人死亡,经济损失了高达192万元,事故的原因是泄露导致的。
2011年2月4日,河北沧州炼油厂爆炸事故,当时现场浓烟滚滚,火光冲天,所幸在2个小(xiǎo)时内便把火扑灭,才没有(yǒu)殃及附近居民(mín)。
除了上述讲到的一部分(fēn),还有(yǒu)近日國(guó)外的,罗马尼亚炼油厂爆炸事故,新(xīn)闻上有(yǒu)高空升起大浓烟的照片。
在这么多(duō)案例中,我们都知道炼油厂发生事故有(yǒu)多(duō)么危险,所以我们更应该學(xué)会防患于未然,在事故酿成前,先一步去避免。
在炼油厂中,事故发生的一个重要原因,就是管道和设备的硫化腐蚀,导致了化學(xué)物(wù)质的泄露。很(hěn)多(duō)化學(xué)物(wù)质烈性较强,容易腐蚀管道和设备,往往事故就在一时的疏忽酿成。
低硅(<0.10%)碳钢在无氢硫化腐蚀条件下会加速腐蚀,曾经有(yǒu)研究表明,三分(fēn)之一的高温硫化腐蚀故障,是因為(wèi)硅含量过低导致,并且加氢处理(lǐ)和加氢裂化装置的进料,和蒸馏部分(fēn)也会发生无氢硫化腐蚀。
所以设备关键部件的硅含量需要进行定期检查,才能(néng)防患事故发生,用(yòng)奥林巴斯手持式 X 射線(xiàn)荧光(XRF)分(fēn)析仪可(kě)以对硅进行详细、快速、详细的分(fēn)析,其小(xiǎo)巧又(yòu)便携的样式,能(néng)让分(fēn)析仪在现场对大型的固定设备进行检查,是一个很(hěn)方便的检查仪器。